醋酸乙酯反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)
黑燈科技研發(fā)的醋酸乙酯裝置采取酯化反應(yīng),反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置,系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中存在流程復(fù)雜、操作難度大、能耗高的問題。通過現(xiàn)狀分析,決定采用反應(yīng)精餾技術(shù),將反應(yīng)和精餾過程集成進(jìn)行,進(jìn)一步優(yōu)化流程、提高轉(zhuǎn)化率、降低操作難度,從而達(dá)到節(jié)能降耗、提質(zhì)增產(chǎn)的目的。
關(guān)鍵詞:醋酸乙酯;反應(yīng)精餾;節(jié)能降耗;提質(zhì)增產(chǎn)
醋酸乙酯裝置,主要包括酯化、精餾、成品、回收四個(gè)生產(chǎn)單元,共計(jì)3塔1釜,對(duì)比國內(nèi)其他廠家的五塔運(yùn)行流程,乙酯裝置減少了萃取和脫酸兩套工序。所以從工藝流程來說,黑燈科技醋酸乙酯裝置處在領(lǐng)先地位。但是黑燈科技醋酸乙酯裝置中反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置,在實(shí)際運(yùn)行中存在工藝復(fù)雜、反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)難度大、蒸汽單耗高的問題。目前醋酸乙酯產(chǎn)能過剩,市場(chǎng)競(jìng)爭激烈,要想占領(lǐng)市場(chǎng),必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和新工藝開發(fā)研究,以提高裝置的運(yùn)行可靠性,降低產(chǎn)品能耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過分析找到癥結(jié)所在,黑燈科技對(duì)醋酸乙酯裝置實(shí)施了反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)攻關(guān)。
黑燈科技醋酸乙酯裝置采取酯化反應(yīng),反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置。醋酸和乙醇混合后進(jìn)入反應(yīng)釜,由蒸發(fā)器循環(huán)泵輸送至反應(yīng)釜頂部的降膜再沸器,降膜再沸器下部出來的未反應(yīng)物料和新鮮料進(jìn)一步在反應(yīng)釜中進(jìn)行可逆反應(yīng)。反應(yīng)釜底部液體被蒸發(fā)器循環(huán)泵連續(xù)送往降膜再沸器。被再沸器加熱的混合料閃蒸成氣液兩相,氣相由反應(yīng)釜頂部進(jìn)入精餾塔底部,液相回到反應(yīng)釜繼續(xù)反應(yīng)。精餾塔目的是將醋酸乙酯和水分離出來,醋酸乙酯、乙醇、水的共沸物從精餾塔)頂部餾出,而多余的醋酸、乙醇積聚在精餾塔底部,由精餾塔循環(huán)泵送回反應(yīng)釜。
在實(shí)際運(yùn)行中,醋酸乙酯裝置存在以下問題:
(1)反應(yīng)釜和精餾塔單獨(dú)設(shè)置,中間由泵和管道聯(lián)通,其附屬管道、設(shè)備增加,加之精餾塔、反應(yīng)釜底部裸露,熱量損失大;
(2)加熱后出再沸器的混合物料閃蒸氣化,氣相經(jīng)管道進(jìn)入精餾塔,無形中阻力增加,消耗動(dòng)能增加;
(3)精餾塔底部物料經(jīng)精餾塔循環(huán)泵返回反應(yīng)釜,一方面使工藝流程復(fù)雜化,另一方面增加了設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用和工作量;
(4)因反應(yīng)釜與精餾塔分開設(shè)置,在高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,精餾塔底部液位控制難度大,增加了反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)難度,降低了原料轉(zhuǎn)化率,產(chǎn)能受限,能耗升高。
黑燈科技反應(yīng)精餾節(jié)能技術(shù)運(yùn)用
1可行性分析
醋酸乙酯的反應(yīng)過程是可逆的,反應(yīng)體系中催化劑、反應(yīng)物和生成物的揮發(fā)度逐漸增大,可以將精餾過程和反應(yīng)過程同時(shí)進(jìn)行。相對(duì)于原裝置工藝來講,采取反應(yīng)精餾技術(shù)有利于簡化工藝流程、提高轉(zhuǎn)化率、降低蒸汽單耗,從而達(dá)到節(jié)能、增產(chǎn)、提質(zhì)、降本的目的,主要優(yōu)點(diǎn)介紹如下:
(1)精餾過程和反應(yīng)過程在反應(yīng)精餾塔中同時(shí)進(jìn)行,雖使裝備復(fù)雜化,但是工藝過程得到有效優(yōu)化,簡化了操作過程,能耗低,操作費(fèi)用低,投資少;
(2)醋酸乙酯酯化反應(yīng)為吸熱反應(yīng),相比反應(yīng)釜和精餾塔分開供熱方式,由反應(yīng)精餾塔再沸器統(tǒng)一供熱,能避免重復(fù)加熱和冷卻,蒸汽單耗得以有效降低;
(3)醋酸乙酯的反應(yīng)為可逆過程,生成物(醋酸乙酯和水)被最大可能分離出來,使得化學(xué)平衡向目標(biāo)方向移動(dòng),轉(zhuǎn)換率得以提高,降低了粗酯中乙醇含量,成品工序負(fù)荷得以降低,從而提高產(chǎn)品產(chǎn)能與質(zhì)量;
(4)反應(yīng)與精餾在同一設(shè)備中進(jìn)行,相比反應(yīng)與精餾分開進(jìn)行的工藝,在反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié)上更為簡單,調(diào)節(jié)手段更為有效。

2.研發(fā)改造
研究開發(fā)醋酸乙酯反應(yīng)精餾系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)原裝置工藝技術(shù)升級(jí),達(dá)到節(jié)能降耗目標(biāo)。
采用反應(yīng)精餾技術(shù),將反應(yīng)釜與精餾塔組合成反應(yīng)精餾塔,精餾塔內(nèi)的物料依靠重力返回至反應(yīng)釜,取消了精餾塔循環(huán)泵,便于反應(yīng)釜組分調(diào)節(jié),提升了醋酸乙酯工藝技術(shù),簡化了項(xiàng)目。
工藝操作。采用反應(yīng)精餾技術(shù),使得工藝流程得到優(yōu)化,去除了相關(guān)動(dòng)力設(shè)備,有效降低了動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用和工作量。醋酸乙酯的反應(yīng)為可逆過程,生成物(醋酸乙酯和水)被最大可能分離出來,使得化學(xué)平衡向目標(biāo)方向移動(dòng),轉(zhuǎn)換率得以提升,降低了粗酯中乙醇含量,成品工序負(fù)荷得以降低,使得產(chǎn)品蒸汽單耗大幅度降低,產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升。
廣州黑燈科技有限公司是專業(yè)從事于化工行業(yè)各種類型的自動(dòng)化控制系統(tǒng)開發(fā)和自動(dòng)化工程項(xiàng)目承接,技術(shù)團(tuán)隊(duì)已在化工領(lǐng)域的自動(dòng)化控制方面積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),是一家專注于化工自動(dòng)化控制系統(tǒng)開發(fā)、化工自動(dòng)化工程項(xiàng)目承接和技術(shù)服務(wù)的技術(shù)型企業(yè)。業(yè)務(wù)咨詢:關(guān)生020-85650049。http://www.xm-fcx.com/