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聚氨酯樹脂反應釜監控系統

發表時間:2023-12-18 21:42

聚氨酯樹脂反應釜監控系統

在聚氨酯樹脂的生產過程中,需要依據預先制定的配方將多種原料加入反應釜中混合,并進行相關加工形成所需產品.相關原料的加入是否定量、有序,生產過程中攪拌電機、各泵閥運行是否正常,反應釜中溫度是否符合生產規范,這些對于產品質量均有重要影響.安利公司通過檢測儀表結合現場人工實現監控,這種監控下工人勞動強度大、現場工作環境惡劣、故障維修時間長、過程精度達不到標準,從而導致生產效率低、產品質量差.因此,將現有生產過程自動化、可視化已成為聚氨酯樹脂生產迫切需要解決的問題。

1 工藝簡介

安利公司第三期聚氨酯樹脂生產項目中,使用23種原料、7種溶劑、4個反應釜,每個反應釜連接24個閥門.各種原料需要按照生產工藝定量定序混合、攪拌、反應,生產出新的化學原料,供后面的生產線加工.限于篇幅,該文僅介紹PLC和組態王在生產過程中的監控作用.

該反應釜監控系統采用SEMENS SMATIC S7300PLCCPU3152DP.機架上有PS模塊、CP3431以太網通訊模塊、CP341串行通訊處理模塊及IO模塊.S7300之間通過CP3431經交換機與4臺上位機IPC通訊,上位機的監控由組態王實現。

黑燈科技反應釜1.jpg

廣州黑燈科技有限公司是專業從事各類行業各種類型的自動化控制系統開發和自動化工程項目承接,機械自動化設備生產,化工設備研制生產(擁有D1,D2壓力容器生產許可),智能機械人研究制造,自動化生產流水線,可應用在各類工業生產上使用,技術團隊已在自動化控制方面積累了豐富的技術和經驗,是一家專注于自動化控制系統開發、自動化工程項目承接和技術服務的技術型企業。自動化配置緊自動急切斷聯鎖裝置,并且應配備光聲報警系統。能有限降低人員的傷亡的情況,減少財產損失。緊急切斷聯鎖裝置防止事故的發生。歡迎來電討論咨詢,關生18565060664   http://www.xm-fcx.com/

2 監控系統的實現

2.1 PLC在監控系統中的應用

下位機PLC主要通過繼電器對反應釜各個執行部件進行控制,并實時通過傳感器與變送裝置將反應釜的實時狀態傳給上位機,供操作工監控.

在生產過程中,PLC參與泵和閥門的開啟、關閉、互鎖,反應釜攪拌電機的選擇與運行控制,各項參數(如反應釜重量、下料重量、反應釜溫度、蒸汽溫度、電機電流等)的采集處理;接受上位機的設定值并運用各種控制策略與算法進行閉環回路調節;將采集到的數據實時傳送給上位機監控并保存.為滿足設計要求,系統總計使用17SM321數字量輸入模塊、6SM322數字量輸出模塊、3SM331模擬量輸入模塊.對應模塊的部分點位分布如圖24所示.

2.2 組態王在監控系統中的應用

2.2.1 人機界面的監控效果

為了滿足操作人員對生產過程的遠程、直觀、準確地監控,作者使用組態王設計了反應釜監控的人機界面,人機界面如圖5所示.人機界面的監控作用如下:

1)當選定某種物料并開始下料時,人機界面上對應的管道會出現流動效果,且流動速度可隨著物料重量的變化而變化.

2)反應釜中的攪拌電機開啟時,人機界面上對應的扇葉開始旋轉,且隨著反應釜中液位的增加,人機界面中的液位也增加.

3)實時準確顯示出電機電流、反應釜溫度、本次重量、總重量等數據.

4)準確繪制出電流、溫度等數據的實時曲線.

5)當生產現場出現安全問題時,在第一時間提醒現場操作工,以免出現事故.在人機界面中,有故障信號時,畫面上對應的生產設備亮紅燈并閃爍,出現“…故障”的巨大紅色字體,且同時用聲音報警.

2.2.2 報表系統

生產時需要將多種原料按序、定量加入反應釜.在對第三期監控系統進行設計時,廠家操作人員提出,以往對原料數據歸檔是“定時歸檔”,每十分鐘一次,只能顯示出歸檔時刻物料的重量,因此出現了如下問題:若一種物料一次下料時間長,歸檔的重復數據多;若下料在兩次歸檔時刻中間結束,歸檔數據就不準確;兩次生產之間的歸檔數據沒有間隔,不能看出一次生產使用的物料.盡管有了歸檔功能,但還需要人工記錄下料數據,很不方便.

該期監控系統采取了“按次歸檔”的方式.當上位機采集到PLC傳來的“釜稱重到”信號,便依次歸檔“日期”、“時間”、“反應釜溫度”、“本次物料名稱”和“本次重量”等數據.當反應釜本次生產所需的物料全部加入時,將報表以當前時間為名稱存入特定的文件夾,方便操作人員查看與打印。

3 工藝生產

運用PLC與組態王的控制功能,利用現代通訊技術,通過控制電路可對生產過程進行監控.下料過程要求安全、有序、準確,再在此基礎上實現可視化.該設計創新性地采用人機界面上的“軟按鈕”與操作臺上的“硬按鈕”相結合,可實現控制系統的簡便性和生產過程的安全性.

選料只有在當前的反應釜沒有下料時才能進行,分2.1步,操作工在組態王界面上選定所需的原料并按確定;第2步,操作工在控制柜面板上按下原料對應的按鈕.只有兩步操作均正確時,PLC才會判斷系統選料成功,通過電信號先開啟電磁閥門,再開啟對應的原料泵.如果組態王與面板選料不一致,組態王會提示“選料失敗,請重選!”,必須要按組態王上的“重選料”按鈕,系統才能重新選料.當稱重信號提示本次物料的重量達到預置值時,PLC接收到“稱重到”信號時,先關閉泵,延時10 s再關閉閥.部分PLC梯形圖和主程。

4 結束語

該系統將PLC與組態王作為控制核心,在保證系統穩定、安全、可靠運行的基礎上,結合工藝要求,實現了界面友好、操作簡易的功能,且便于更改、擴充和升級.該系統投入生產運行后,產品的樹脂黏度穩定性提高了20%,樹脂顆粒不溶物減少,樹脂流動性與色澤均有明顯提升.生產實踐表明,該系統各方面性能良好,實現了現場生產的集中監控,保證了產品質量,提高了生產效率.


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